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41.2% 暴降 1.7%!東風鍛造“高飛遠翔”的效果太驚艷了!

    近日,在東風汽車集團有限公司2025年QC成果發(fā)表會上,東風鍛造有限公司“高飛遠翔”小組項目——《降低凸輪軸齒輪折紋率》,憑借硬核創(chuàng)新實力,從 50 個優(yōu)秀成果中脫穎而出,榮獲現(xiàn)場發(fā)表第七名。該項目通過突破性技術(shù)創(chuàng)新,實現(xiàn)產(chǎn)品折紋率從 41.2% 驟降至 1.7%,成為此次課題發(fā)表極致降本的標桿案例。

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“高飛遠翔”QC 小組正式啟動

     2024 年,東風鍛造有限公司為響應客戶成本改善訴求,將凸輪軸齒輪生產(chǎn)工藝由開式鍛切換為閉式鍛,雖降低了原材料成本,但鍛件折紋率卻大幅攀升,導致后工序打磨、噴丸、探傷等環(huán)節(jié)產(chǎn)生大量額外成本。由產(chǎn)品研發(fā)部鍛造工藝組陳翔負責的“高飛遠翔”QC 小組迅速行動,于去年6 月啟動改善項目,向技術(shù)難題發(fā)起挑戰(zhàn)。

     小組成員通過把脈問診找到結(jié)癥所在,由此打破傳統(tǒng)設計桎梏,調(diào)整預鍛設計,重構(gòu)預鍛模具結(jié)構(gòu),使其區(qū)別于終鍛設計,采取了優(yōu)化金屬流動路徑、改進預鍛輻板尺寸等創(chuàng)新措施,有效降低金屬流動阻力,有效解決因鍛件折紋報廢問題。

      與此同時,鍛造公司還引入數(shù)值模擬技術(shù),構(gòu)建 “數(shù)據(jù)驅(qū)動決策 + 標準化執(zhí)行” 管理閉環(huán),大幅縮減現(xiàn)場驗證成本。攻關(guān)小組重新設計制造模具并反復調(diào)試,經(jīng)多輪驗證后,成功將折紋率降至 1.7%,創(chuàng)造出二十余萬元綜合收益。

     此次 QC 活動中,小組成員不斷追求知識創(chuàng)新,通過深度鉆研數(shù)值模擬軟件,大幅提升了產(chǎn)品研發(fā)人員對工藝的理解與預測能力,未來計劃他們進一步融合數(shù)字化與智能化技術(shù),推動制造模式從 “經(jīng)驗依賴” 向 “數(shù)據(jù)驅(qū)動” 轉(zhuǎn)型。目前,“高飛遠翔”小組正全力備戰(zhàn)集團現(xiàn)場評審,力爭繼續(xù)高飛遠翔,再創(chuàng)佳績。

【供稿:付譽】

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